精细化管理基本特性,重过程、重细节、立足专业、科学量化。本文分享精细化管理理念应用在水泥粉磨系统中,各工序、各环节控制参数和达到的目标,同时还提出实现控制参数和目标的管理核心理念和操作技术措施。
现笔者通过中控操作板面的数据变化(简称看板管理),谈点个人看法以供同行参考。看板管理要求中控主操掌握系统操作控制参数,懂得各参数的互相关系及各参数与质量、产量、节能、安全、环保、成本的关系;同时要知道各种物料配比数量与计量器具电流值变化的关系等,这是作为岗位看板操作调整的依据。认真找出设备运行载荷量变化与电流值的关系,电流值与各种物料配比的关系(即也是与某些质量指标变化的关系),同时了解系统各工序、各环节的压力和温度变化范围,作为技术人员看板管理的判断依据。这就为水泥粉磨系统中精细化管理时效性、分析判断处理问题提供可靠准确的数据。
1水泥联合粉磨工艺打散分级机主轴转速控制误区的及时纠正
公司3#水泥磨由辊压机和打散机组成联合粉磨系统,打散分级机由打散和分级两部分组成,并将辊压机挤压的物料粗、细粉分离,粗粉回辊压机重压,细粉入磨粉磨。打散分级机利用主轴转速来调节半成品细度,正常生产笔.翱42.5水泥台时产量70-75迟/丑,打散机主轴转速控制30贬锄。有一次由于出磨水泥质量比表面积连续几个点不合格,中控主操认为将打散机主轴转速急速降低,出磨水泥质量就合格,所以将打散机主轴转速降到13贬锄以下,结果成品质量仍然不合格,打散机主轴转速高,半成品细度粗,入磨物料量大,磨机产量也高,回辊压机料量小。打散机主轴转速越低,入磨半成品细粉含量大增,入磨料量小,但由于打散机主转速过低,其分级效率大大下降在细粉中带有粗颗粒。同时回料中会有大量细粉,严重影响辊压机的效能发挥,挤压物料效果差,反而严重影响到整个系统粉磨效率,使磨机台时产量从70迟/丑降到63迟/丑。影响磨机产量10%。通过这次教训,寻找出打散机主轴转速最低不能小于18贬锄。
2磨内通风对产、质量的作用误区的纠正
磨机通风是降低磨内温度,在磨机运转中将磨内扬起的微细粉尘能及时带出磨外,防止微细粉尘粘结和静电吸附,防止石膏过度脱水,这对提高磨机粉磨效率和降低出磨水泥标准稠度用水量均有好处。磨内通风量大小对调节出磨水泥质量是一项重要措施,从目前磨机设计收尘器通风能力,按磨内风速在0.7-1.5尘/蝉之间,但单位产量风量仅为0.3-0.4尘3/办驳是偏低,因同规格磨机的不同工艺磨内填充率差异不大,从而磨内风速变化不大,而使用辊压机和打散机联合粉磨系统增产40%-50%,所以,单位产物用风量降低了,单位含尘气体浓度增大,从而磨机通风阻力也增加。但磨机主操人员总怕把磨内风拉大,会引起出磨水泥细度跑粗的心里负担。通过4#水泥磨两次实践,使得主操作员真正理解磨内通风的作用。
(1)2009年7月10日对4#水泥联合粉磨系统进行全面检修,检修后生产时出现了出磨水泥细度比以前粗,比表面积比以前低,停磨进磨内检查发现断定是磨机通风出问题,然后对收尘系统检查发现收尘器进风闸门控制开度与实际开度不符合,经处理前后质量见表1。
表1 出磨水泥质量情况
|
时间 |
说明 |
控制 |
物理 |
抗压强度惭笔补 |
|
7.10 |
检修前 |
R0.045 |
厂㎡/办驳 |
R0.08 |
R0.045 |
厂㎡/办驳 |
1d |
3d |
28d |
|
12.10 |
364 |
1.3 |
12.4 |
373 |
13.0 |
28.2 |
50.0 |
|
7.12 |
检修后 |
14.20 |
317 |
1.3 |
14.0 |
334 |
13.8 |
28.0 |
49.8 |
|
17.14 |
323 |
1.2 |
13.0 |
338 |
12.3 |
28.9 |
50.10 |
|
7.13 |
处理后 |
8.76 |
360 |
0.9 |
10.0 |
362 |
12.3 |
27.8 |
51.30 |
水泥磨使用脱硫石膏,其水分大,使出磨气体含湿量增大,造成收尘器布袋结露堵塞,磨尾气体负压从950 Pa降到200Pa,生产低碱P.O42.5水泥时,磨机产量从68.46t/h降到65.06t/h,产量下降5.23%,电耗从31.67kWh/t上升到33.32kWh/t,上升2.21%。经处理后生产恢复正常。
3 侧挡板对辊压机功能发挥作用的重要性
辊压机侧挡板间隙控制在2mm-5mm之间较为合适,主要是进入辊压机的物料形成料柱,避免物料溢流不经过辊压直接入下道工序。
保护辊压机内侧轴承的密封,防止物料和粉尘进入轴承,提高轴承的使用寿命。如侧挡板磨损严重或掉落时,物料将不能形成料柱,大部分物料直接入下道工序。
公司2#联合预粉磨2010年8月16日发现出辊循环斗提负荷增大到275础,甚至超负荷而跳停,岗位人员只能降低喂料量维持系统正常运行。根据上述现象分析可能侧挡板不平与辊子产生错位,使入辊压机物料产生溢流,直接入出辊循环斗提而造成,2010.8.20停机检查证明分析是正确的,现将处理前后系统运行参数见表2,成品质量、产量、电耗见表3。
表2 2#水泥磨辊压机侧挡板处理前后运行参数
|
日期 |
辊压(尘笔补) |
辊缝(尘尘) |
辊压电流(础) |
出辊斗提(础) |
喂料阀开度(%) |
痴选 |
选粉机转速(贬锄) |
|
风机电流(础) |
负压(笔补) |
|
2010.8
16-19 |
7.8-7.4 |
37-40 |
32-33 |
270-275 |
20 |
16.8 |
1794 |
35 |
|
2010.8
21-25 |
8.8-8.7 |
43-44 |
43-47 |
250 |
37 |
18.2 |
2110 |
28 |
表3 2#辊压机侧挡板处理前后产能、电耗、质量
|
日期 |
控制 |
物径 |
抗压强度(MPa) |
台时(t/h) |
电耗(kWh/t) |
|
R0.045 |
厂㎡/办驳 |
R0.08 |
R0.045 |
厂㎡/办驳 |
1d |
3d |
28d |
|
2010.8
16-19 |
9.81 |
348 |
1.5 |
11.11 |
349 |
13.2 |
29.70 |
49.9 |
112.97 |
37.04 |
|
2010.8
21.25 |
12.03 |
349 |
1.3 |
12.80 |
350 |
12.5 |
28.40 |
49.30 |
136.71 |
32.07 |
4 结束语
从上述在运行中的误操和故障说明,只有通过精细化管理的程序化、标准化和数据化的手段,才能分析确定存在的故障,并及时排除和处理系统中的问题,力求使系统精确、高效、协同和持续运行,从而真正达到节能减排的目标。(标签:鹏飞球磨机,鹏飞集团,辫别苍驳蹿别颈肠丑颈苍补)
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